一、煤粉螺旋输送机的改造
4.1 改造的原因
原有的煤粉螺旋输送机设置3节,每节之间的连接使用输送机轴、窜钉固定连接方式,一旦窜钉因脱丝或老化断开进入喂煤秤内,将喂煤秤卡死,处理一次Z短时间3h,即影响回转窑运转时间3h。
4.2 措施
使用原有的煤粉螺旋输送机壳体,更换为整根的螺旋输送机轴。
4.3 效果
(1)减少螺旋输送机窜钉因脱丝或老化断开维修,降低了维修费用。
(2)减少了2套吊瓦架装置,按照1套吊瓦架装置使用期3个月,每套费用按2000元计算,每年节省费用16000元。
(3)避免了窜钉因脱丝或老化断开进入喂煤秤内而将喂煤秤卡死的现象。
二、煤磨磨尾螺旋筒的改造
5.1 改造的原因
煤磨正常生产,班班都出现磨尾漏煤现象,少者1t,多者3~5t,浪费人力、物力进行清理,影响生产。根据煤磨工况,从煤磨钢球级配、煤质等方面考虑,认为是磨尾螺旋筒输送问题,螺旋叶片高度较低,出磨煤粉不能及时输送,从磨尾沿密封处冒出。
5.2 措施
将煤磨磨尾螺旋叶片高度由60mm提高到80mm。
5.3 效果
(1)煤磨台时产量由42t/h提高到45t/h。
(2)技改后没有再出现磨尾漏煤现象,避免了煤磨因漏煤造成的环境污染,节省了人力、物力。
六、煤粉仓袋除尘器的改造
6.1 改造的原因
窑头煤粉仓、喂煤秤和窑尾煤粉仓、喂煤秤共用1台小型袋除尘器,2个煤粉仓和2个喂煤秤收尘管道设置均为“2合1”,因此易出现窑头、窑尾煤粉仓下煤不均匀,两仓煤粉有“窜仓”现象。经现场勘查证实,2个喂煤秤通过共用袋除尘器“2合1”收尘管道窜煤,钟影响煤粉均匀入仓和煤磨高峰电避峰时间。
6.2 措施
根据现场地理位置,把窑头煤粉喂煤秤和窑尾煤粉喂煤秤收尘管道分成2路各入各煤粉仓,再入袋除尘器,煤粉仓和喂煤秤收尘管道改造前后见图3。
图3 煤粉仓和煤粉秤收尘管道改造前后示意
6.3 效果
(1)将2个喂煤秤收尘管道分离,杜绝了煤粉“窜仓”现象。
(2)合理调节煤粉均匀入仓,延长煤磨高峰电避峰时间。
(3)根据窑况需求,分别调节窑头、窑尾仓煤粉细度,从而提高煤磨台时产量,降低电耗。
仨、改后效果
该公司通过对煤磨系统的一系列改造,煤磨台时产量由原来的
42t/h提高到46t/h,电耗由原来的36kwh/t降到34kWh/t。