O-Sepa选粉机密封结构的改进
某水泥厂2号生产线水泥粉磨为挤压联合粉磨系统,配有G120-50辊压机、S/F600打散分级机、Φ3.2m×13m球磨机和0-Sepa2000选粉机。
一、出现问题
自2007年3月份正式投产以后,生产P•C32.5水泥时产量一直保持在100~102t/h,成品细度0.08mm筛余为0.8%~1.2%,比表面积为370~380㎡/kg。但从2009年4月份后,出现成品细度变粗,比表面积减小现象。将选粉机主轴转速从165r/min提高到175r/min后,成品细度降为0.08mm筛余0.8%~1.2%,但比表面积只有350~360㎡/kg,水泥强度略有下降,同时产量也下降为95~98t/h。
二、分析问题
对辊压机的入料和磨机出料进行分析,和以前运行时数据几乎无变化。对磨内球段级配进行了调整,情况仍没有得到G善。但在调整中发现,出磨水泥细度与成品细度的相关性较明显。在产量为93t/h,出磨水泥细度R0.08=10%~12%时,在选粉机转速165r/min时,成品比表面积可达380㎡/kg。但此时磨内球料比偏大,磨机电流高。增加磨机喂料量后,出磨水泥细度变粗,成品比表面积急速下降。从0一Sepa选粉机工作原理分析,其切割粒径只和选粉机的风量和转速有关。从长期的选粉机调试工作经验来看,成品比表面积与出磨水泥细度有关系,但变化不会太明显。结合文献,该公司分析问题可能出在选粉机的密封上,有部分料短路进入成品。当出磨水泥细度粗时,短路进入的粗粒量多,对成品的影响大;当出磨水泥细度细时,短路进入的粗粒量少,对成品的影响小。检查选粉机迷宫密封时,发现其间隙由于磨损,已超出设计要求的8mm&plun;2mm,轴向尺寸已达18~20mm,径向尺寸已达13~15mm。
三、处理措施
选粉机的原迷宫密封结构见图1。当物料进入撒料盘后,在堆积作用力和负压抽吸力下J易进入迷宫环槽内。该公司对结构进行了改进,改进后其结构见图1。此结构将迷宫槽安装在撒料盘上,由于槽边S度为70mm,正常物料堆积不可能超过此高度,无法进入槽内,因而不易短路进入成品中。新的迷宫结构用耐磨钢板H接制作,安装后间隙控制在6~8mm。
图1 改进前后迷宫结构示意
四、改后效果
改进后,成品细度比刚投产时更容易控制,同时选粉效率提高,系统产量也上升到105~108t/h。改进前后选粉机参数对比见表1。